6月18日17時,在東風(fēng)鍛造有限公司鍛二作業(yè)部前梁工區(qū) ,機(jī)器轟鳴聲中,兩件通紅的鏈軌節(jié)順利完成切邊校正工序,標(biāo)志著公司自主設(shè)計(jì)制造的800噸壓床熱調(diào)圓滿成功。這不僅鍛造公司裝備技術(shù)團(tuán)隊(duì)70余天攻堅(jiān)心血的成果,也鍛造公司技術(shù)實(shí)力的彰顯,更是鍛造新事業(yè)發(fā)展的成功力作。
此前,前梁 80MN(兆牛) 鍛壓機(jī)組原壓床因服役多年、故障頻發(fā),已難以滿足高效生產(chǎn)需求。為了節(jié)約成本,加上幾十年對鍛造設(shè)備使用和維護(hù)所積累經(jīng)驗(yàn),鍛造公司果斷決策——由裝備部牽頭自制 800噸壓床,通過自主創(chuàng)新推動設(shè)備升級換代。4 月初,安裝調(diào)試后的設(shè)備進(jìn)駐前梁工區(qū),在公司領(lǐng)導(dǎo)及裝備、研發(fā)、機(jī)加等部門的全力支持下,鍛二作業(yè)部副部長羅明益主動扛起重任,一支匯聚年輕骨干精英的跨部門工作組迅速進(jìn)入工作狀態(tài)。
在 70 多天的攻堅(jiān)歷程中,工作組以 “周周有目標(biāo)、日日有進(jìn)展” 的緊迫感,圍繞裝備本質(zhì)化、自動化應(yīng)用、工裝模架匹配性等十大關(guān)鍵板塊穩(wěn)步推進(jìn)。各板塊責(zé)任人以高度的責(zé)任感,不斷攻克技術(shù)難題、驗(yàn)證改進(jìn)方案。裝備團(tuán)隊(duì)提前做好了自制準(zhǔn)備工作,先后完成了圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及方案評審,使其既符合工藝要求又達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。同時,對自制壓床的機(jī)械和電控系統(tǒng)改造,進(jìn)一步提高設(shè)備的自動化水平,充分滿足了高效生產(chǎn)需求。裝備技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人孫志勇充滿自信地說:“我們自己造的設(shè)備性能一點(diǎn)不比買的差!”
經(jīng)過不懈努力,最終完成齒輪、鏈軌節(jié)等主打產(chǎn)品舊模架改制工作,讓新壓床快速具備熱調(diào)條件。這期間,公司領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)目高度重視,多次深入現(xiàn)場指導(dǎo),為項(xiàng)目推進(jìn)指明方向。熱調(diào)當(dāng)日,羅明益率隊(duì)精心組織模擬演練與安全評估,確保萬無一失。6月18日下午3點(diǎn),首件試調(diào)件順利誕生。經(jīng)過設(shè)備控制優(yōu)化與工裝調(diào)整,兩件產(chǎn)品連續(xù)熱調(diào)成功,為此次調(diào)試畫上圓滿句號。
在熱調(diào)總結(jié)會上,公司領(lǐng)導(dǎo)要求推進(jìn)小組爭分奪秒,在高溫檢修前完成全部任務(wù),并全面開展安全評審,確保新壓床按計(jì)劃順利切換、穩(wěn)定投產(chǎn)。
【供稿:洪浩】